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   机械搅拌澄清池实际制水量达不到设计制水量的70%,出水水质差,浊度高,耗电量大,易坏,维修量多,针对上述缺点进行研发改造的****一代的水处理工艺:高效节能微涡混凝沉淀澄清工艺,利用原有池型,拆除机械搅拌机与刮泥机,重新设计为水力自流式,采用微涡旋流混合,高效微涡折板翼片絮凝及高效矩形复合斜板沉淀设备进行制水,确保制水量提高25%以上,出水浊度由15 NTU降至≤3NTU。****证书《高效节能微涡混凝沉淀澄清池》,****号:ZL2005 2 0028238.1。
1、工艺优势
   (1)利用原有池体进行改造,不需要重新建池体,处理水量比设计水量每个池净增25%以上,两个池净增50%以上。实际上,由于改造前两个澄清池只能运行一个,一用一备。改造后两个澄清池可同时运行,不必备用。加上改造前两个澄清池损失60%多制水量,改造后比改造前可净增制水量260%。以设计为制水量320m3/ h的机械搅拌澄清池为例:现在实际制水量200~250m3/ h左右,且出水浊度15NTU。改造后每个池达到实际制水量400m3/ h。比实际制水量200~250m3/ h左右净增150 m3/ h,比实际制水量净增60%以上,比设计水量净增25%以上。且省掉两个无阀滤池,出水浊度仍保证≤3NTU。
   (2)原来设计的机械搅拌澄清池出水浊度很高,是由于设计缺陷造成的,没有好的混合装置,单靠机械搅拌机提升搅拌形成的悬浮泥渣层吸附、捕获、拦截悬浮物矾花,因为絮凝反应差,小的矾花仍然被上升的水流带走而沉降不下去,出水水质就很差,只能靠无阀滤池过滤,出水浊度才能达到5~10NTU。
   (3)改造后的澄清池拆除机械搅拌机及刮泥机,在进水管道上安装高效微涡混合设备,在池内安装高效微涡折板反应设备及网格絮凝设备,靠水的重力流进行反应絮凝,然后经过高效微涡矩形复合斜板沉淀设备沉淀,出水浊度保证≤3NTU。
   (4)原来设计的机械搅拌澄清池致命缺陷是排泥不畅,改造后的澄清池仍利用原排泥管进行排泥,没设计排泥管的,利用池底原排空管排泥。但在池底根据排泥量设计了一圈丰字型排泥网络结构,解决了排泥不畅的弊端,保证了出水浊度≤3NTU。
   (5)改造后设备处理效率明显提高,从进水至出水整个处理反应过程只需30多分钟;改造后的澄清池内无机械转动部件,基本无维修量。
   (6)改造后的澄清池抗冲击能力强,当原水浊度、进水流量、投加药量发生一些变化时,不影响出水水质,对低温低浊、汛期高浊以及微污染水等特殊原水水质的处理非常有效,仍然保证其出水浊度≤3NTU。
2、经济优势
   (1)对旧水厂进行改造,改造投资仅相当于新建同等规模新水厂投资的60%;从设计到安装调试只需2个月时间,可以有效节省人力物力等。
   (2)以每个320m3/ h澄清池改造成400m3/ h高效节能微涡混凝沉淀澄清池水量计,改造后的每年运行费用可节省5~8万元;
(3)节省两个无阀滤池,不必经它过滤,出水浊度即可达到≤3NTU,历年累加可节省很多滤料,节约很大一笔运行费用;
 
 机械搅拌澄清池改造后出水照片(1.5NTU)
 
 机械搅拌澄清池改造后出水照片(1.6NTU)